30T液压拉力试验机系统配置清单
1、试验机主机 油缸下置式主机(油缸活塞间隙密封)
2、一体式油源
3 双通道放大器
4、高精度液压传感器
5、拉线式位移测量系统
6、全套附具包括:拉伸、压缩、弯曲,附具
7、试验机专用控制软件
8、商用品牌机
技术参数
试验力 30kN
试验力示值相对误差 ≤±1%
分辨率 0.01kN
拉伸空间 550mm
压缩空间 380mm
夹持方式 手动加紧
圆试样夹持直径 φ6-26mm
扁试样夹持厚度 0-15mm
扁试样夹持宽度 70mm
剪切试样直径 10mm(另选)
上下压板尺寸 φ160mm(另选204×204mm)
弯曲支点间距离 450mm
拉伸空间两支柱距离 450mm
油泵电动机功率 1.1kW
横梁上下移动电动机功率 0.75kW
主机外形尺寸㎜ 720×580×1950
净重 1900Kg
30T液压拉力试验机构造说明
本试验机由主机、液电系统、微机系统部分组成。采用液压加荷,微机显示和打印试验结果,操作方便。
其构造简述如下:
1. 液压加荷系统
液压系统由装在主机上之加荷油缸及活塞、高压油泵、送油控制阀(简称送油阀)、回油阀、贮油箱及油管等组成。开动油泵电动机,油从油箱进入油泵,经高压油经管送至送油阀,经调节阀进入油缸,使活塞升起,活塞与反向工作台连接,当活塞升起时便加荷于试件。当回油阀开启时全部油液流回贮油箱,油缸活塞下降。
2. 主机部分
主机由1、工作台反向架,2、丝杆,3、动横梁,4、电机,5、立柱,6、试验装置,7、活塞,8、油缸等机构组成。当活动横梁的电动机转动时,经蜗杆带动螺母,使活动横梁调节试验空间,油泵将压力油送至油缸,推起活塞,由液压所产生的力经活塞传至反向架工作台,通过上下压板或上下钳口而加荷于试样上。上横梁和动横梁的装有钳口座,用以安装作拉伸试验用的夹板。活动横梁下端可安放加荷承板及上压板,与安装在反向架工作台上的下压板作压力试验之用。
3.液电系统
3.1 液压装置
包括高压油泵及驱动油泵的电动机,电磁换向阀,集油块,溢流阀等。
3.2 送油控制阀
送油控制阀由调节阀及溢流阀等组成,用来控制油的通路以调节加荷速度。
3.3回油阀
3. 4电气控制装置
包括控制配电板,负荷传感器,位移光电编码器,数据采集板等。
工作条件 :
1、在室温100C~350C范围内,相对湿度不大于80%;
2、在稳固的基础或工作台上,正确安装;
3、在无振动、无腐蚀性介质及无较强定磁场干扰的的环境中;
4、电源电压的波动范围不应超过额定电压的10%。
试验机备注:
1、拉力机性能特点详细介绍见“设备建议书';
2、拉力机各式夹具及伸长测量装置等附件,依客户需求配置;
3、拉力机空间结构的使用或行程大小可根据用户要求特殊订制.
30T液压拉力试验机常见故障原因分析解决
液压拉力试验机常见故障一:
度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。
1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。
2.指针转动轴脏,应清洗。
3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。
4.缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。
5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。
6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。
7.摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
拉力试验机故障二 :
拉力试验机在做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因,首先应考虑试验机主体部分安装是不是垂直,如排除了这种原因,再从以下3个方面进行排除。
1.钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样。
2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。
3.升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
拉力试验机故障三:
摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记。
原因主要是油的黏度过大或油太脏。排除方法:更换黏度合适的油。
测力活塞转动有较大摩擦或不转动。排除方法:检查试验机是否水平,排除测力活塞故障。存在不稳定摩擦力。排除方法:清洗摆轴轴承、齿杆、指针、线轮,调整好试验机水平,减少存在的不稳定摩擦力。
拉力试验机故障四 :
被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合。排除方法是卸下表盘玻璃,调整被动针压簧螺丝,并调整指针,使之与主针重合。
拉力试验机故障五 :
加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂。首先,检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换。如果是油管破裂,那么,需要更换强度更高的油管,另外,还要观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反。